唐浩 喻友均 报纸期号:第1932期 ]
本报讯 塔中Ⅰ号气田第一处理厂投产以来,运行维护人员不断攻克生产难题,保障了装置平稳运行。
投产初期,处理厂脱硫装置胺液循环过程中图形曲线波动较大。处理厂站队长带头值夜班,严密监控相关参数,将部分调节阀改为手动控制,对参数值反复调整,摸清了异常规律,使曲线趋于平稳。投产后,脱水脱烃装置的丙烷压缩机在运行过程中经常发生自动不加载情况,运行维护人员手动控制加载,待负荷提起来后改为自动控制加载,实现了压缩机的正常启机,确保了外输气指标合格。
脱水脱烃装置乙二醇注入泵出口的安全阀起跳频繁。按照油田相关规定,安全阀起跳后须重新校验,影响工作效率。处理厂运行维护人员在查阅相关资料后,将柱塞泵出口压力适当上调,解决了安全阀频繁起跳的问题。
脱硫装置空冷器较多,均采用变频控制,投运后管线出口温度波动过大,导致空冷器负荷急剧变化,需频繁调整空冷器运行曲线,不但影响工作效率,而且影响设备的使用寿命。针对这一问题,运行维护人员实时监控曲线,不断改变管线温度,解决了问题。
凝析油处理装置在投产初期因开井太少导致液量太小,压缩机处于停机状态。如果提高气提量,气提之后的剩余气全部进入火炬,浪费天然气资源,降低气提量则无法控制凝析油中硫化氢的含量。运行维护人员经过分析研究,采用加密化验等方法,将气提量控制在合理范围之内,既保证了外输原油质量合格,又节约了天然气资源。
针对处理厂一部分电伴热无法正常使用,可能导致管线冻堵的情况,运行维护人员对电伴热逐一排查,对遗留问题及时联系有关部门解决。同时,根据工艺实际需要,将暂时可切断的流程截断,排空液体防止管线冻裂。