一、前言
P0117为石家庄化纤公司甲苯氧化装置苯甲酸蒸馏塔循环泵,介质含氧化反应副产物,介质组分复杂,具有温度高、腐蚀性强、易结焦、易凝固等特点,原轴封采用单端面波纹管机械密封,使用效果不好,寿命短,且泄漏频繁。虽经国内主要波纹管密封制造厂多次改进,始终没能彻底解决。为此,经过研究决定改为干气密封。
二、P0117泵的密封改造
(一)干气密封的主要优点
与传统的接触式机械密封相比,干气密封有以下几方面的优点。
①使用寿命长,运行稳定可靠。
②功耗消耗小,仅为接触式机械密封的5%左右。
③与其他非接触式密封相比,可实现介质“零逸出”,是一种环保型密封。
(二)P0117离心泵操作条件
介质主要成分为60%~70%苯甲酸,其余为苯甲脂、联苯、催化剂,凝点为122℃。介质正常温度为283℃,泵为单级悬臂离心泵,全夹套结构,型号XL40-25-200,转速为2950r/min,吸入压力为 0.12MPa,出口压力为0.5MPa,流量为3m3/h。
现场公共工程条件:管网氮气常温,压力0.5MPa;管网蒸汽160℃,压力0.6MPa。
(三)改造过程中需要解决的难点
①密封寿命问题,原波纹管密封的寿命较短,为1周到3个月不等。
②介质温度的问题:由于介质温度高(283℃),采用小弹簧干气密封,辅助密封圈的选择成为难点。
③介质温度低于122℃时就会凝固,对介质保温及停泵后泵腔的处理、保温成为难点。
④介质腐蚀性强,对密封基体材料及摩擦副材料选择有特殊要求。
(四)设计原则及依据
1.设计原则
保证干气密封与原单端面机械密封的互换性,便于在试用不成功时恢复原密封,不影响正常生产。
2.干气密封选型依据
通过对P0117离心泵结构特点及工艺条件分析,结合现场的密封气源情况,为解决以上难点,选择API682 Plan74+蒸汽伴热的双端面,集装结构的干气密封方案。
(五)干气密封技术方案
1.该干气密封具有以下特点
①此双端面结构将弹簧补偿机构置于氮气的工作环境下,解决了波纹管与介质直接接触而结焦等因素造成的波纹管失弹问题。
②在双端面干气密封自身形成的密封腔内注入比泵密封腔压力高0.1~0.2MPa的氮气,实现对介质的封堵,通过对氮气的密封,保证工艺介质实现“零逸出”。
③在干气密封与介质接触的地方,增加环形160℃蒸汽伴热腔体,起到降温(介质温度:283℃)和防止介质凝固(凝点:122℃)的作用。
④整套密封非接触运行,其功率消耗仅为传统双端面密封的5%,使用寿命在2年以上。
⑤干气密封氮气消耗量在0.05m3/h(标准)左右,其中约80%泄漏到大气中。
2.材料的选择
该干气密封摩擦副组对为碳化硅对碳石墨;介质侧采用耐高温(能耐327℃)、耐腐蚀的进口密封圈kalrez(美国杜邦公司),密封主要壳体材质为316L,干气密封动压槽加工在碳化硅上。碳化硅材料具有表面硬度高、耐磨性能好、热传导系数大、比重小等优点,是目前最好的摩擦副材料之一。碳石墨材料具有强度高、自润滑性好、耐高温等特点,能够保证密封在低转速下反向盘车也不会被损坏。
(六)干气密封控制系统
干气密封控制系统是干气密封的重要组成部分,主要由密封气过滤单元和密封气泄漏监测单元组成。
干气密封工作时,密封面间形成的气膜厚度在2~3μm左右,密封气中大于该粒度的固体颗粒会对密封面产生损坏。这就要求进入干气密封端面的密封气体非常干净,实际应用中通过采用高精度过滤器来完成。
泵用双端面干气密封系统流程如下:外来密封气体经过减压阀减压后进入过滤器,然后进入密封腔,为干气密封提供阻封气体。调整减压阀保证阻封气体压力比泵腔介质压力高0.1~0.2MPa。当密封气体低于一定值时(该值一般高于密封腔压力0.05MPa左右),密封介质有泄漏的危险,因此必须保证气源的稳定。
(七)现场操作特殊要求
①此干气密封在进介质或蒸汽时,必须保证氮气已注入到干气密封腔中。
②由于介质的高凝点(122℃),备用泵长期备用,介质不循环,容易使物料在介质侧结焦影响补偿环的浮动性。为此,在停车备用时,排空泵腔,泵的夹套继续通入蒸汽保温,氮气一直注入,使泵内温度持续在122℃以上。当另一台泵出现故障时,即打开备用泵入口阀进行正常开车,这样可以尽量避免物料在干气密封介质侧凝固或结焦,为干气密封长周期运行提供保障。
三、干气密封实验室台架试验和工业运行
在完成了干气密封的设计制造后,参考API617离心压缩机干气密封的试验规程及成都一通公司企业内部标准,在试验台上进行了性能模拟试验。
试验结果表明,干气密封具备高度的稳定性、可靠性,泄漏量也非常稳定,与设计值吻合。在完成干气密封试验后,对P0117进行了现场改造,由于充分考虑了该泵的密封腔结构和工艺特点,现场改造和运行一次成功,干气密封运行正常,从而彻底解决了困扰多时的轴封问题。
四、结论
从P0117干气密封的成功应用可以得出如下结论。
①干气密封在高温、高凝、易腐蚀、易结焦介质中应用情况良好。
②实际运行结果表明,干气密封运行寿命长,可减少维修次数,运行功率消耗少,可节省运行费用。