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重油催化装置150t/h次高压余热锅炉节能技术改造

邓天永

 
2011-11-13
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中国石油兰州石化分公司3.0Mt/a重油催化裂化装置是国内最大的催化裂化装置之一,设有两台150t/h次高压CO焚烧余热锅炉(B-901/1、2),于2003年7月投产运行后,由于在设计上存在一些缺陷,致使含CO高温再生烟气不能全部进入余热锅炉热量回收、排烟温度大大高于设计值、受热面产生露点腐蚀等许多问题,给装置节能与长周期运行带来严重影响。2008年,兰州石化与中船重工集团第七一一研究所合作,通过针对性的研究分析,采取了有效的技术措施。

 

一、存在的问题

 

余热锅炉改造前,存在下列主要问题:

  1.烟气侧阻力大,约35%的再生烟气不得不旁通排放,热量浪费严重

在实际运行中,锅炉烟气侧运行阻力明显偏大,致使炉膛(燃烧室)压力偏高。当烟气处理量为80%时,炉膛顶部的防爆门即出现水封沸腾现象。为了维持锅炉的正常安全运行,不得不将约35%的高温烟气通过旁路烟道直接排向烟囱,造成严重的高温烟气余热和CO化学能热量浪费及大气污染。

  2.排烟温度偏高,锅炉热效率低

锅炉的排烟温度高达300℃以上,大大超过设计值(207℃),造成大量余热浪费,锅炉运行热效率较低。

  3.省煤器给水入口温度偏低,导致省煤器出现低温露点腐蚀

由于除氧水直接进入低温段省煤器,入口的给水温度仅为125℃,而该装置处理的原料油含硫量偏高,烟气露点温度约为145℃,导致省煤器出现低温露点腐蚀,频繁产生腐蚀泄漏,不得不多次停炉维修。

  4.存在尾燃现象,造成过热器蒸汽超温

在锅炉运行中,发生水保护段出口的烟气温度高于进口温度现象。据分析判断,这是由于炉膛燃烧工况不良,CO燃烧不及时、不充分,使得再生烟气中的CO着火滞后而引起的。烟气尾燃易造成过热器蒸汽超温,并威胁着过热器的运行安全。

 

二、技术改造措施

 

鉴于以上存在的问题,兰州石化与中船重工集团公司第七一一研究所合作,通过反复论证,实施了如下的节能技术改造措施。

    1.更换省煤器,改造省煤器结构,增加传热面积

原有省煤器布置结构不合理是导致烟气阻力大、排烟温度高的直接原因。为了既达到充分回收烟气余热,又同时满足降低烟气阻力的要求,拆除了原有省煤器。为了在有限的空间内布置足够换热面积的省煤器,提高传热能力,将省煤器换热元件改为螺旋翅片管结构。为了便于现场安装并保证产品制造质量,省煤器全部采用积木式模块化箱体结构。改造后的省煤器分为高温段和低温段两级,布置在原有省煤器的位置。

  2.采用水热媒技术,优化锅炉给水系统

为了改善炉内燃烧工况,杜绝省煤器露点腐蚀,采用水热媒技术对锅炉给水系统进行优化配置:增设水热媒空气预热器和给水预热器,用低温省煤器出口的热水(约200℃)一路将锅炉助燃空气温度加热到170℃以上,有利于使炉内CO着火提前,避免尾燃现象;另一路将进入低温省煤器的锅炉给水温度加热到150℃,消除省煤器低温露点腐蚀。

  3.改造燃烧器,改善炉内燃烧工况

鉴于采用水热媒空预器技术后,助燃空气温度由常温提高到了170℃,对燃烧器及其调风器结构作相应改造,提高火焰刚度,改善炉内燃烧工况,促使再生烟气中的CO在炉内得到充分燃烧。

  4.采用正压防爆固定旋转式蒸汽吹灰器

根据催化余热锅炉微正压运行、防爆的要求,改造后省煤器采用正压防爆固定旋转式蒸汽吹灰器,增大吹灰强度,有效防止催化剂粉尘吸附在受热面上,达到减小烟气阻力、改善尾部受热面的传热效果和降低排烟温度的目的。

 

三、改造效果

 

两台150t/h次高压CO焚烧余热锅炉改造后,经一年多连续运行,余热锅炉性能得到大幅提高。

1.炉膛压力明显降低,再生烟气全部进入余热锅炉回收处理:锅炉B-901/1、2的炉膛压力分别由改造前的2.8kPa、2.7kPa降到了1.9kPa、1.8kPa,使原来约35%旁通排放的高温再生烟气全部进入余热锅炉回收利用。

2.排烟温度显著降低两台余热锅炉的排烟温度由改造前的300℃降低到205℃左右,余热充分回收。

3.省煤器给水温度升高省煤器进水温度由125℃提高到150℃(可控),提高了省煤器的管壁温度,避免了省煤器管束露点腐蚀,同时使省煤器管壁的积灰呈酥松状不会黏结,为清除积灰提供了有利条件。

4.燃烧状况得到改善:增设水热媒空气预热器并结合燃烧器改造后,锅炉燃烧配风由常温提高到约170℃,炉内燃烧稳定,未出现尾燃现象。

    5.总产汽量增加了约60t/h:改造后,省煤器出水温度由165℃提高到240℃,使得装置外取热器、油浆蒸汽发生器以及余热锅炉自身的产汽量均得到了明显提高。

 

四、结论

 

  1.该余热锅炉经技术改造后,提高了烟气处理能力,降低了余热锅炉的排烟温度,满足了装置长周期高效运行的要求。

  2.该余热锅炉经技术改造后,大大降低了装置的能耗,催化装置综合能耗约降低5.8kg标油/t。

  3.该余热锅炉经技术改造后,高温烟气全部进入余热锅炉进行回收利用,避免了高温烟气直接向大气排放。(作者单位:中国石油兰州石化公司)

 
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